三秦都市报—三秦网讯(通讯员 董晓芬)今年以来,陕钢集团汉钢公司轧钢厂(以下简称“轧钢厂”)积极探索降本增效的新路劲,以“鸡蛋里挑骨头”的韧劲,不断推进设备的改造与维护,从日常管理中引导员工“企业即是自己家”的意识,促使各项经济技术指标走上快车道。
坚持结果导向 创新增效益
轧钢厂以经济效益为导向,从优化生产过程、效率提升等基础工作入手,对设备进行升级改造以促进废钢轧制率显著降低。棒线水系统共由两个空压机站提供压缩空气,但由于设备环境较差、机房低、通风条件差、管道内损失严重等因素,导致在实际运行过程中的供风能力不稳定,并且极易在冬季低温情况下,因为空压机的温度控制问题造成频繁的自动停车。
为保障冬季生产经营的顺行,轧钢厂未雨绸缪,提前部署,利用秋季停机检修的契机,对棒线水系统空压机出风口管路进行联通调整,采用4个储气罐储以存、供风,使用单体控制策略实现对各个车间的控制,全面满足了生产车间供风需求,并在运行中采用降温风筒来缓解温度对设备的影响。经过前期的周密部署与实施,目前轧钢厂各系统均有针对性的增加了设备防寒防冻措施,不仅奠定了奋战四季度坚实的根基,也切实解决了设备系统矛盾,取得了明显成效。
聚焦油站治理 塑造新形象
轧钢厂细化制度聚焦标准油站管理模式,职能科室根据生产现场实际情况,按环境、设备本体、台账记录、标识及运行状态等多方面指标,从严夯实油站的整治与改造。今年以来,轧钢厂秉持精益求精的思路,对高、棒线生产车间30余个液压站、润滑站进行整治,根除了设备表面积灰、地面油污积垢等“顽疾”,让其面貌焕然一新;按照高标准的消防管理要求,在电气线路、易燃易爆品储存、固废危废存放、应急消防设施的管理上下功夫,确保油站设备安全;以建立健全台账制度为基础,对油站仪表、阀门、油品信息增设档案库,确保应急时刻备件能及时做到随时更换,为提升设备管理水平打下了良好基础。与此同时,油站整治也带来巨大益处,2021以来,轧钢厂油站设备故障率大幅下降,年油品消耗同比下降21.2%。并且,在油站现场整治的基础上,增加了水泵站、压风站的现场整治,进一步提高了设备综合管理水平。
推进备件改造 助技术探索
设备科组织对冷床移钢小车进行改造,提高零部件的使用寿命,降低维保人员的劳动强度,有效促进了降本增效工作地开展。移钢小车的主要作用是将排钢链架上的倍尺钢材移动到输出辊道,棒线车间1#棒线和2#棒线两台冷床共计安装有200件移钢小车。冷床移钢小车原设计移动导轮为固定式,旋转期间往往脱离轨道或与轨道接触较少,短时间无法复位。脱离轨道后会造成移钢小车移动横梁下落憋劲弯曲,损坏横梁,同时造成移钢小车憋劲变形损坏。更换移钢小车横梁需要停机10小时以上,严重影响生产。移动导轮与轨道接触较少,会加剧轨道的磨损,减少排钢链底座备件的使用寿命。
车间班组发现设备运行问题,经过反复调试,对原设计进行调整,没有彻底解决问题。设备科技术管理人员经过查阅相关资料,通过小改小革,对移钢小车移动导轮由固定式改造成活动式,通过顶丝,迅速调整导轮的轴向位置,保证导轮始终在导轨上滑行,进一步防止移钢小车横梁下落憋劲,避免横梁和移钢小车变形损坏。经过上线使用,取得了很好的使用效果,改造后全年可节约移钢小车、横梁和排钢链底座等备件费用9元万元,实现目标成本管理和控制,提高了设备运行率,节约了备件消耗成本。